熱搜關(guān)鍵詞: 氟塑料磁力泵 襯氟磁力泵 高溫磁力泵 INNOMAG磁力泵 塑料氣動(dòng)隔膜泵
摘 要:
磁力泵具有全密封、無(wú)泄漏、耐腐蝕的特點(diǎn), 可有效解決化工裝置跑、冒、滴、漏的問(wèn)題。概述了甲醇精餾裝置的工藝流程和磁力泵的特點(diǎn), 針對磁力泵實(shí)際運行過(guò)程中出現的問(wèn)題, 分析其原因并采取了相應的優(yōu)化措施。改造后, 消除了磁力泵頻繁損壞的問(wèn)題, 從而保證了甲醇生產(chǎn)裝置的長(cháng)周期運行。
1、甲醇精餾工藝流程
河南龍宇煤化工有限公司500 kt/a甲醇項目于2008年建成投產(chǎn), 其中甲醇精餾裝置采用以規整填料為塔內件的三塔精餾工藝, 為了減少甲醇的損失, 增設了1座塔以回收污水中的甲醇, 故實(shí)際甲醇精餾為三加一塔流程。精餾用汽為低壓蒸汽, 為了降低能耗, 各塔再沸器蒸汽冷凝液的余熱用于預熱進(jìn)料粗甲醇。精餾塔采用的槽式液體分布器和槽盤(pán)式液體分布器具有較好的抗堵和防夾帶能力, 整個(gè)甲醇精餾裝置具有壓降小、操作彈性大、分離效果好、甲醇產(chǎn)品質(zhì)量高以及能耗低的特點(diǎn)[1]。為了改善現場(chǎng)環(huán)境, 提高環(huán)保效果, 有效解決化工裝置跑、冒、滴、漏問(wèn)題, 甲醇精餾裝置采用工藝先進(jìn)、全密封、無(wú)泄漏、耐腐蝕的高性能磁力泵作為介質(zhì)輸送設備。三加一塔甲醇精餾工藝流程如圖1所示。
2、磁力泵
2.1 磁力泵概述
如圖2所示, 磁力泵由泵體、磁力傳動(dòng)器、電動(dòng)機三大部分組成, 關(guān)鍵部件磁力傳動(dòng)器由外磁轉子、內磁轉子及不導磁的隔離套組成。磁力泵屬于泵領(lǐng)域的一個(gè)分支, 是一種將永磁聯(lián)軸的工作原理應用于離心泵的新產(chǎn)品。磁力泵應用廣泛, 主要應用于電腦水冷系統、汽車(chē)冷卻循環(huán)系統、空調機、化工等領(lǐng)域。
2.2 工作原理
當電動(dòng)機帶動(dòng)外磁轉子旋轉時(shí), 磁場(chǎng)穿透空氣隙和非磁性物質(zhì), 帶動(dòng)與葉輪相連的內磁轉子作同步旋轉, 實(shí)現動(dòng)力的無(wú)接觸傳遞, 將動(dòng)密封轉化為靜密封。由于泵軸、內磁轉子被泵體、隔離套完全封閉, 徹底解決了化工裝置跑、冒、滴、漏問(wèn)題, 從而避免易燃、易爆、有毒、有害、異味介質(zhì)的泄漏, 對改善現場(chǎng)環(huán)境效果明顯。
圖1 三加一塔甲醇精餾工藝流程
C1.預精餾塔C2.加壓精餾塔C3.常壓精餾塔C4.回收塔E1.預熱器E3, E6, E7, E9.冷卻器E2, E4, E5, E8.再沸器T1~T4.回流槽P1~P7.磁力泵
圖2 磁力泵結構簡(jiǎn)圖 下載原圖
1.出口2.葉輪3, 8.滑動(dòng)軸承4, 9.泵軸5.隔離套6.內磁缸7.外磁缸10.聯(lián)軸器11.驅動(dòng)電機12.機座
2.3 磁力泵的優(yōu)點(diǎn)
磁力泵通過(guò)磁力傳動(dòng)來(lái)實(shí)現力矩的無(wú)接觸傳遞, 從而以靜密封取代動(dòng)密封, 使泵完全無(wú)泄漏。內外轉子間可有較大的間隙, 由于隔離套的壁厚較厚 (采用非金屬隔離套時(shí)壁厚≤8 mm, 采用金屬隔離套時(shí)壁厚≤5 mm) , 隔離套被磨穿的可能性較小, 隔離套與內外磁轉子的間隙亦較大。磁力泵運行可靠, 因軸封磨損造成的內磁轉子與隔離套磨損的可能性很小。隔離套安裝、拆卸方便, 可在現場(chǎng)更換??刹捎貌馁|(zhì)為碳化硅的軸承, 耐磨性良好, 使用壽命長(cháng)。泵的轉速不受電機限制, 維護保養方便、易操作、體積小、效率高、運行噪聲小[2]。
3、磁力泵運行中存在的問(wèn)題
河南龍宇煤化工有限公司甲醇精餾裝置共選用磁力泵7臺, 主要技術(shù)參數如表1所示。
在甲醇精餾裝置的運行過(guò)程中, 磁力泵多次出現內磁缸消磁、滑動(dòng)軸承碎裂、隔離套泄漏、泵汽蝕等問(wèn)題。
表1 磁力泵主要技術(shù)參數
下載原表
3.1 原因分析
(1) 由于開(kāi)車(chē)初期甲醇精餾裝置負荷較低, 回流量及進(jìn)料量均較小, 所以泵在運行時(shí)流量偏小, 甚至長(cháng)時(shí)間在低于zui小流量的工況下運行, 泵內件得不到有效的潤滑或冷卻而導致?lián)p壞。
(2) 開(kāi)車(chē)初期, 特別是長(cháng)時(shí)間停車(chē)后再開(kāi)車(chē), 由于系統保護不當, 導致裝置管線(xiàn)或設備內出現銹蝕, 產(chǎn)生的鐵質(zhì)雜質(zhì)和顆粒雜質(zhì)較多, 這些雜質(zhì)進(jìn)入磁力傳動(dòng)器和軸承摩擦副而導致泵損壞。
(3) 由于泵入口過(guò)濾器存在缺陷, 鐵質(zhì)雜質(zhì)或顆粒雜質(zhì)未能有效過(guò)濾, 同樣導致雜質(zhì)進(jìn)入磁力傳動(dòng)器和軸承摩擦副而導致泵損壞[3]。
(4) 開(kāi)車(chē)初期系統較臟, 泵入口過(guò)濾網(wǎng)極易堵塞, 因未及時(shí)清理堵塞的過(guò)濾網(wǎng), 導致泵入口流量不足, 產(chǎn)生汽蝕而導致泵損壞。
(5) P2的滑動(dòng)軸承易碎, 通過(guò)分析確定該泵存在設計缺陷, 即軸向推力不平衡, 導致泵運行期間軸向竄動(dòng)較大, 軸承及泵葉輪口環(huán)易磨損。
3.2 改造措施
(1) 由于原始設計各泵均沒(méi)有回流管線(xiàn), 在運行初期負荷較低時(shí), 泵的運行均達不到額定zui小流量, 特別是P2和P4, 因其設計流量大, 極易損壞。為此, 對額定流量在100 m3/h的P1, P2和P4進(jìn)行改造, 在其出口增設回流管線(xiàn), 當工況需要泵在低流量工況下運行時(shí), 開(kāi)啟回流閥門(mén), 從而保證泵的正常流量。
(2) 原泵入口過(guò)濾器為T(mén)型過(guò)濾器, 僅有180μm (80目) 過(guò)濾網(wǎng), 只能單純過(guò)濾較大顆粒雜質(zhì), 對金屬類(lèi)較小雜質(zhì)不能有效濾除。為此, 在原T型過(guò)濾器中增設磁性棒, 可有效去除金屬雜質(zhì);將過(guò)濾絲網(wǎng)改為150μm (100目) , 從而避免雜質(zhì)進(jìn)入磁力傳動(dòng)器和軸承摩擦副而導致泵的損壞。
(3) 增加過(guò)濾網(wǎng)清理頻次, 尤其是在開(kāi)車(chē)初期的72 h內, 保證過(guò)濾網(wǎng)每隔8 h清理1次。加強泵的巡檢, 發(fā)現出口壓力波動(dòng)時(shí), 及時(shí)切泵清理濾網(wǎng), 保證泵的穩定運行。
(4) 嚴禁介質(zhì)抽空, 在泵出口閥關(guān)閉的情況下, 泵連續運轉時(shí)間不得超過(guò)2 min, 以防磁力傳動(dòng)器過(guò)熱而失效。泵啟動(dòng)之前, 對泵進(jìn)行盤(pán)車(chē)以檢查磁力泵轉動(dòng)是否靈活。啟動(dòng)前徹底灌泵, 防止泵內有氣體積聚。
(5) 對P2泵葉輪后側開(kāi)3個(gè)Ф4 mm對稱(chēng)平衡孔以平衡軸向推力, 通過(guò)實(shí)際運行, 效果明顯。
4、結語(yǔ)
通過(guò)改造設備、改進(jìn)工藝、調整泵運行模式等一系列優(yōu)化措施的實(shí)施, zui終消除了磁力泵頻繁損壞的問(wèn)題, 保證了泵的穩定運行, 從而確保了甲醇生產(chǎn)裝置的長(cháng)周期運行, 降低了運行成本。
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